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公司新聞

淺談橋式起重機(jī)電氣滑觸裝置故障如何解決及改造

1 概述

內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,主要?jiǎng)恿?lái)源于2臺(tái)產(chǎn)汽量145t/h 燃煤高壓鍋爐,2臺(tái)爐日耗煤約910t,原料煤場(chǎng)3臺(tái)橋式起重機(jī)承擔(dān)著鍋爐主要上煤任務(wù)。但是,由于建廠時(shí)電氣滑接裝置設(shè)計(jì)選型不當(dāng),自1996年投運(yùn)以來(lái)?滑觸裝置故障頻繁,加上因此而產(chǎn)生的供電質(zhì)量問(wèn)題,加劇了起重機(jī)電氣控制部分和電機(jī)的損壞,造成起重機(jī)經(jīng)常不能正常工作,威脅鍋爐的正常上煤和全廠安全穩(wěn)定運(yùn)行。期間,經(jīng)過(guò)幾次小改造,都不能解決根本問(wèn)題。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,其維修更加困難,維修工作量和備品備件消耗量很大。

為解決這個(gè)老大難問(wèn)題,在綜合比較各類電氣滑觸裝置優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)反復(fù)研究論證,結(jié)合本廠實(shí)際,制定了獨(dú)特的改造方案。并于1998年5月對(duì)橋式起重機(jī)滑觸裝置進(jìn)行徹底改造,取得非常滿意的效果。改造后的滑觸裝置運(yùn)行良好,且維護(hù)量和備件消耗量極低,既節(jié)約了資金又為裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。

2 故障原因分析

煤場(chǎng)共有3臺(tái)橋式起重機(jī),跨距30m,大梁導(dǎo)軌240m,起重機(jī)共有1組(3根 A、B、C3相)滑觸線,每相240m 的滑觸線由單根6m 長(zhǎng)的塑料防護(hù)式安全鋁滑線連接而成。集電器為特制配套的塑料外殼集電器?;|線通過(guò)支架和大梁固定,槽口向下,集電器插入槽中,起重機(jī)運(yùn)行時(shí)由固定于行車上的集電器架推動(dòng)集電器移動(dòng)實(shí)現(xiàn)滑觸輸電。這種滑接裝置有安全防護(hù)好等優(yōu)點(diǎn),但應(yīng)用中存在以下不足之處。

1) 不適應(yīng)于北方氣候嚴(yán)寒,溫差大地區(qū)及戶外使用。由于熱脹冷縮,戶外日曬雨淋及低溫,塑料外殼極易變形脆裂,使滑觸線變形,集電器運(yùn)行不暢,受力增大,造成滑觸線拉壞或集電器散架。另外,由于接觸**,缺相運(yùn)行,加劇了電氣控制部分和電機(jī)的損壞。

2) 由于滑觸線長(zhǎng),接口多,且接口處難以平滑過(guò)渡,集電器在接口處易發(fā)生卡塞現(xiàn)象,造成滑觸線和集電器的損壞。

3) 由于起重機(jī)跨度寬,運(yùn)行距離長(zhǎng),起重機(jī)上下左右位置移動(dòng)偏差較大,原集電器架難以調(diào)整好集電器的位置。

4) 煤場(chǎng)環(huán)境惡劣,煤粉飛揚(yáng),日積月累在鋁槽中產(chǎn)生沉積,使集電器運(yùn)行不暢,造成集電器和滑線的損壞。

3 改造方案

因現(xiàn)場(chǎng)條件限制,改造只能在原有框架上進(jìn)行。主導(dǎo)思想是盡量減少滑觸線的中間接口,增大滑觸線和集電器的調(diào)節(jié)量。集電器要簡(jiǎn)單耐用,盡力降低集電器和滑觸線的摩擦力。方案如下:

1) 利用長(zhǎng)240m,●12mm 的紫銅桿做滑觸線,滑觸線兩頭用9t 絕緣子和長(zhǎng)240mm 的索具螺旋扣固定。中間用固定于工字鋼大梁上每隔3m 的絕緣支架(見(jiàn)圖1)支撐。

2) 用120mm×50mm×48mm 的紫銅石墨碳?jí)K做集電器,并固定于特制的集電器架(見(jiàn)圖2)上。

4 電氣計(jì)算

工作電流計(jì)算,根據(jù)公式:

I工作=K1P3+K2Pn+A

其中:P3-起重機(jī)中3個(gè)功率*大動(dòng)力設(shè)備的功率和,根據(jù)實(shí)際取55kW;

Pn-起重機(jī)所有動(dòng)力設(shè)備的總功率,根據(jù)實(shí)際取75kW;

A-其他負(fù)荷工作電流,取15A;

K1、K2—功率電流轉(zhuǎn)換系數(shù),根據(jù)起重機(jī)類別,K1 取0?6,K2 取0?3。

經(jīng)計(jì)算單臺(tái)起重機(jī)工作電流為70?5A。3臺(tái)起重機(jī)同時(shí)工作時(shí),工作電流為211?5A。

經(jīng)查表計(jì)算 ●12mm 的紫銅桿載流量 在800A 以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于211?5A 的工作電流。

電壓降計(jì)算,根據(jù)公式:

ΔU=3I工作·Z·t·cos●

U額定其中:I工作-工作電流211?5A;

U額定-額定電壓380V;cos●-負(fù)荷功率因素,對(duì)繞線電機(jī)取0?65;

Z-交 流 阻 抗 值,Ω/km;經(jīng) 查 表 計(jì) 算●

12mm 的紫銅桿 Z 值取0?34Ω/km;

t-滑觸線長(zhǎng)度,km;因是單端饋電,t 取0?24km。

經(jīng)計(jì)算電壓降為3%,滿足一般起重機(jī)低于7%的電壓降要求。

改造后的滑觸裝置,滑觸線成為可活動(dòng)部分,滑觸線嵌入集電器槽中。運(yùn)行時(shí)集電器向上托著滑線移動(dòng)實(shí)現(xiàn)滑接輸電。因滑線中間有每隔3m的絕緣支架支撐?滑觸線張力很小。固定于框架兩端的索具螺旋扣可調(diào)節(jié)滑觸線因熱脹冷縮產(chǎn)生的松緊不適?;|線的活動(dòng)量較大,可完全適應(yīng)行車的位置移動(dòng)偏差。由于滑觸線中間無(wú)接口,且紫銅和石墨碳?jí)K摩擦力小,集電器運(yùn)行通暢,碳?jí)K磨損量小,一年中需更換一次。另外,滑觸線通過(guò)自身的重力和集電器壓接?運(yùn)行中,滑觸線和集電器接觸更加穩(wěn)定和良好。改造后的滑接裝置再?zèng)]有發(fā)生故障,為化肥廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了必要保障。





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